2022年是公司质量文化建设的关键之年。为深入贯彻落实哈电集团党委“三级书记抓质量”工作部署,持续提升全员质量意识和素养,弘扬“一切以用户为中心”的质量文化核心理念,哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司值此“3•16”质量日之际,评选出了10名质量标兵。他们坚守质量初心、严把质量关口、质量成绩斐然,赢得了多方赞誉。党建工作部、质量体系管理办公室联合开展“我为哈电质量代言”活动,邀请质量标兵讲述他们的“质量故事”,以期充分发挥先进典型的“辐射”作用,筑牢质量意识,弘扬工匠精神,凝聚开创公司高质量发展新格局的奋进力量。
姜宏晨,哈电电机水电分厂重金工段车工三班班长、数控4米立车机台长,主要承担球阀密封和水轮发电机推力头、镜板、集电环等主件的车序加工任务。
他忠于职守、精益求精、善于创新,秉承“高质量制造水电精品”的工作理念,凭借高超的技术、高度的责任心,有效保证了产品的一次交检合格率100%,优等品率100%。他积极参与公司质量改进、党员攻关立项,带领团队优质高效完成了白鹤滩集电环、丰宁球阀密封、SK推力头、阳江镜板等一个又一个精品主件。
听姜宏晨讲述他的“质量故事”……
秉匠人匠心 树质量标杆
2021年,哈电电机水电产品产量达954.58万千瓦,创下历史新高,仅球阀装配就有12台之多。每台球阀装配完成后,需要进行压力试验。如若不能通过试验,则球阀会被重新分解、拆装,继而对全年的球阀生产进度造成影响。而其中影响压力试验结果的关键因素就是密封件的质量。
数控4米立车担负着球阀核心部件工作密封环、检修密封环的精加工任务。身为机台长,我深知密封环质量的重要性——不仅要符合尺寸和形位公差、更要达到外观精品。这就要求我们在加工过程中一定要控制好密封环精加工后的变形量。
密封环以往的加工方式是在内圆处焊接4个压块,轴向压紧进行精加工,用后割除。但压块焊接时操作误差较大,对工件变形可能产生影响。经过反复研究和测量计算,我决定更改加工方式,改为用车胎止口定位代替焊接压块,并对切削参数进行了优化。
成功实施后,经检测,密封圈变形量仅为0.03毫米,远小于以往的0.12毫米,不仅实现了加工质量100%达到精品标准,还节约了材料和焊接成本。该项创新又推广给新4米立车、数控5米立车等机台,加工质量优异,得到广泛好评。
通常情况下,每年的4季度便会有水电站提出镜板、推力头部件制造或返修的需求。尤其是镜板返修,对质量要求极其严格:平面度0.02毫米、平行度0.02毫米、镜面粗糙度要求Ra0.2微米,且加工必须一次通过。在加工过程中,我发现用于磨削镜板平面的电动砂轮机稳定性不好,这必然会对镜板表面粗糙度及外观质量造成影响。
为了提升镜板加工质量,我和班组成员开动脑筋,对电动砂轮机的配件进行优化,大大改善了电动工具的稳定性,进而提高了产品质量和加工效率。目前,我们已应用此工具加工了300多件镜板,产品质量均达到精品要求。
2012年至2020年间,几乎每到年底,三峡业主便会指定我前往三峡电站,对推力头镜板的修复提供加工技术指导。经我指导修复的推力头镜板,质量数据均高于图纸标准一个等级。
2020年初,面对着严峻的疫情形势,为了不辜负用户的信任,我毅然踏上了逆行之旅。在突破重重险阻,到达电站现场后,我立即开始组织工作,有效保障了三峡电站机组的正常运行。工作完成后,业主领导亲切地握着我的手表示感谢,并给公司发来了表扬信。
2021年底,受疫情影响,机台部分职工居家隔离。为了保证产品质量和加工效率不受影响,身为党员的我冲锋在前,发挥模范带头作用,每天自觉延长工作时间,仔细复核各班次切削参数,带领机台在岗人员坚持两班倒,高质量按时完成了多个重点产品部件的精加工任务,且全部产品尺寸和形位公差均符合精品标准。
“敬业、精益、专注、创新”,我常用这4个代表着“工匠精神”的词语要求自己,也勉励我身边的同事。
“用一流的技艺打造精品,以优异的质量业绩助力公司开创高质量发展新格局”,是我矢志不渝的努力方向。