2022年是公司质量文化建设的关键之年。为深入贯彻落实哈电集团党委“三级书记抓质量”工作部署,持续提升全员质量意识和素养,弘扬“一切以用户为中心”的质量文化核心理念,哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司值此“3•16”质量日之际,评选出了10名质量标兵。他们坚守质量初心、严把质量关口、质量成绩斐然,赢得了多方赞誉。党建工作部、质量体系管理办公室联合开展“我为哈电质量代言”活动,邀请质量标兵讲述他们的“质量故事”,以期充分发挥先进典型的“辐射”作用,筑牢质量意识,弘扬工匠精神,凝聚开创公司高质量发展新格局的奋进力量。
韩健,哈电集团哈尔滨电机厂有限责任公司汽发分厂定子下线三班班长。
工作以来,韩健以敬业精业的态度和信念,圆满完成了公司交给的每一项工作,赢得了多方肯定,曾荣获哈尔滨市新一代创业人、公司十大杰出青年。在他的带领下,定子下线三班也被评为全国机械工业职工技术创新示范班组、公司青年安全生产示范岗。
听韩健讲述他的“质量故事”……
精益求精零缺陷 尽善尽美无遗憾
小时候,父母和身边的人评价我是个做事“较真”的人。参加工作以后,我这个“较真”的性格丝毫未改,甚至“变本加厉”,看到哪里有不完美的或是认为可以改进的地方,总会想尽一切办法做好、做精,对自己如此,对产品亦是如此。多年来,我也真正尝到了“较真”的好处。现在,我可以骄傲地说,在我和班组同事的共同努力下,定子下线三班生产的产品,一次试验合格率始终名列前茅。
除了高质量完成30万、60万定子等常规火电产品的生产任务外,我们还出色地完成了公司首台核电百万定子、首台常规百万定子、首台空冷35万定子、首台空冷18.5万定子、首台印尼百通60万定子、首台300兆乏调相机定子、首台拉萨调相机定子等数个“公司首台”的生产制造任务。
集思广益 大胆创新
在常规火电百万定子下线过程中,单根线圈的重量近300斤,每次均需10名职工配合抬入膛内,超过百根线圈在抬装的过程中,不仅极易造成职工体力透支,一旦配合不当,还容易造成线圈绝缘损伤,甚至破压。
为解决这个问题,我带领班组同事反复推敲,设计出了百万定子下线用“工具小车”,其间还多次自掏腰包联系供货商定制小车专用部件,反复试验修改。终于,公司大型火电定子下线专用“工具小车”造好了。
在上海庙二期1号机定子下线过程中,我们自制的工具小车正式投入应用,抬线圈人数由原来的10人减少为4人,既节省了人力,又避免了诸多隐患。在该工具成功应用一段时间后,我们又开始进一步对小车进行升级改造,力争将其推广到未来的全部机型中使用。此举在大大提高工作效率的同时,也将有助于产品质量的提升。
发现问题 总结经验
在工作中,我发现百万定子绕组的鼻端连接部件经常不能顺利安装到水盒中,几乎每次都需要反复手工打磨,以增大水盒内径、减小连接部件外径。这种调整配合尺寸的做法,虽然可以使安装过程变得顺利,却也难免对产品的焊接产生影响。
我认为,若解决这个问题必须从源头入手,经过反复查阅图纸发现,这个位置的连接部件与水盒是紧密配合的,但水盒在与线圈的焊接过程中会产生变形,因此才导致连接部件安装困难。于是,我便设计制作了一个前端倒角的“内撑工具”来调整该处的尺寸,此后每次安装过程中,先用内撑工具撑住变形的孔以调整尺寸,再进行后续部件的安装。通过这种方式,连接部件的外径无需修配即可顺利完成安装。
超越自我 再创新高
在公司首台空冷35万机组下线时,为了攻克定子引线挂固问题,我带领班组成员挖细节、抓重点,将整个生产任务流程吃透,严密把控风险点,最终通过改变安装方式,顺利地完成了生产任务。
后续空冷35万采用了新结构,不仅结构更为复杂,制造工艺上也更为严格。我带领班组成员充分总结以往生产经验,摸索出了改变吊装方法、实配绝缘套件、调整焊接顺序等一系列工艺改进方法,顺利解决了新结构空冷35万的引线吊装、滑动螺栓焊接、引线焊接、鼻端定位等多项难题,在规定时间内保质保量地完成了任务。
我常对班组成员说:爱岗敬业、精益求精,是保证“精品结果”的前提。只要我们时刻保持矢志不渝、不懈奋斗的拼搏精神,以饱满的工作热情在各自的工作岗位上发光发热,就一定能推动“哈电号”这艘巨轮,在世界能源装备业的海洋中乘风破浪、傲立潮头!